今年以来,电石分公司电仪车间党支部厚实执行托克逊能化“降本增效”作业部署,以技能立异为驱动,聚集本钱办理,经过构建立异激励机制、深化技能改造、优化作业流程、强化自主保护及修旧利废等举动,
电仪车间党支部安身出产实践,以提高出产功率为方针,全力推动改造晋级与立异作业。面临一期5#电石炉净化放散阀因压力动摇导致的频频毛病问题,车间组成专项攻关小组,深入研究,经过优化操控程序,完结三段式操控,处理了毛病问题,减少了阀门的频频启闭,延长了设备的惯例运用的寿数,逐渐降低了修理本钱。到现在,电仪车间党支部已完结13项车间级以上的操控程序优化作业,确保了出产设备安全平稳运转。
“修旧利废不只是咱们车间降本增效作业的重要措施,更是实践绿色出产理念的详细举动。”电仪车间技能员郭飞说。电仪车间党支部活跃推广设备、零部件修旧利废作业,对具有修正价值的设备及零部件做修理和改造,使其从头投入到正常的运用中,减少了新设备和零部件的收购,大大降低了本钱。为了承认和确保修旧利废作业有用推动,车间组成修旧利废党员突击队,在6#电石炉大修期间,修正了112台气缸类备件、46项阀类别备件、75项照明灯类及其他8项资料,减少了检修本钱。到现在,电仪车间党支部共完结了387项修旧利废项目,累计节约金额近百万元。
“以往部分要害备件依靠进口,不只价格昂贵,并且供货周期较长。”车间设备员何军说。为处理这一问题,电仪车间党支部在公司相关部室的全力支持下,迅速举动,全力推动备件国产化,精心组成了一支由技能骨干组成的专业团队,经过深入研究备件图纸说明书、咨询厂家、重复验证,霸占技能难关,完结了部分备件的国产化代替,完结二期石灰窑氮气阀、气体输灰圆顶阀密封圈备件国产化代替,累计节约费用50余万元。
电仪车间党支部将持续秉承立异驱动、降本增效的办理理念,深化技能立异与办理优化,加强团队建造,激起全员立异生机,进一步稳固和提高在设备保护、备件国产化、修旧利废等方面的效果,稳步推动降本增效作业,助力企业高水平质量的开展。
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